四川某页岩砖厂始建于2010年,运用当地丰厚的页岩资源出产空心砖,原有环保设备仅为简略的水膜除尘器。跟着当地环保要求进步和居民环保投诉增多,企业决议出资300万元进行烟气管理体系全面晋级改造。
该厂运用页岩和煤矸石混合制砖,焙烧温度控制在950-1050℃。烟气特色为:
二氧化硫动摇大:随煤矸石含硫量改变,SO₂浓度在1500-2500mg/m³规模动摇
:选用NaOH吸收、Ca(OH)₂再生的双碱工艺,液气比8L/m³,设置三层喷淋层和高效除雾器
:处理风量60000m³/h,阳极选用导电玻璃钢,阴极线为钛合金原料,有用去除微细颗粒和雾滴
改造后体系运转多个方面数据显现:颗粒物排放浓度稳定在12mg/m³以下,二氧化硫排放浓度≤50mg/m³,氟化物≤3mg/m³,林格曼黑度1级。特别处理了原有水膜除尘器带来的石膏雨问题,周边居民投诉率下降95%以上。体系运转电耗约0.1kWh/m³烟气,脱硫剂消耗量约1.2kg/t砖,归纳运转本钱合理